央广网西宁12月18日消息(记者张海东 实习记者赵晶婷)2025年涩北气田累计实施压裂充填防砂470井次,措施有效率96.7%,实现日增气335.5万立方米、累计增气6.26亿立方米,关键指标创历年同期最佳。
长期以来,涩北气田开发面临泥质含量高、层间非均质性强、地层水矿化度高三大地质难题,青海油田油气工艺研究院锚定“措施降本提效、工艺迭代升级”目标,围绕气田开发“两降两升”核心任务,从技术攻关、工艺优化、材料创新三方面精准发力,
针对高矿化度地层水制约开发的难题,科研团队创新研发地层水胍胶携砂液体系,通过调控聚合物链构象与溶液微环境,推动胍胶增黏机制从水合作用主导向分子间氢键交联转变。经3轮迭代优化,该项技术使胍胶及添加剂用量减少75%,配液效率提升4倍,单方液成本降幅达72%。目前该技术已推广520井次,降本3600余万元,环保回注地层水15.3万立方米。
为破解多层长井段储层开发难题,科研团队推动防砂措施从“粗放治理”转向“精细调控”。采用暂堵球与分层防砂工具组合工艺试验13口井,成功率100%,平均单井日增气1.2万立方米,增产效果较常规工艺提升60%;针对小井眼侧钻井创新压裂投产一体化工艺,完成9口井施工,措施有效率100%,日增气9.3万立方米。
在材料创新领域,科研团队推动本土化替代,优选盆地本源石英砂取代外购产品,每吨成本降69元,全年应用4800余吨,日增气36.3万立方米。同时引入耐腐蚀高强度疏水覆膜砂,构建超疏水界面,实现气相优先通过,有效削弱水锁伤害。试验井台3-7井调层压裂后产水率下降31.5%,台4-23井产水量下降75%,为高含水、高矿化度气藏治理提供新方案。
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