|
您现在的位置:首页>经典故事 |
王春荣是一名普通工人,可他发明的“王春荣热洗操作法”在采油二厂却赫赫有名。
那是1999年,年过50的王春荣当上了采油二厂三区四队专职洗井工,负责把粘在油管壁上的蜡定期清除。这对爱琢磨的老王来说并不难,很快就悟出了门道:队里管辖的油区地质构造复杂、原油含水低、含蜡高,洗井过程本身很简单,但确定洗井时机和方法不容易,就得摸准油井的“脾气”。为此,他跑遍了全队的中转站、计量间和46口油井,三年跑了一万多公里,录取数据30余万个,建起了自己的“资料库”,一口井一个档案。
2001年底,一口“麻烦井”找上门来。南3区41排622号井洗井后,一连五天抽上来的全是水,没有一滴油。这让自命为“油井保健医”的老王陷入了苦思:洗井是让油井运转得更好,结果却损失了产量,难道是开的“药方”不对症?他钻进自己的“资料库”,对全队46口油井洗井前后的情况仔细研究,非要找出个规律来。结果却让他失望,地下情况和生产状况不同,一口井一个脾气,确定最佳洗井方式没有通用办法。
“那就一口井一口井确定!”不服输的老王犯起了倔脾气。他冒着寒冬,蹲在井场做起了试验,一口井一口井地倒流程、调排量、计时间、变温度,不放过任何一个细节。冷了就跺跺脚,实在坚持不住,就绕着抽油机跑两圈。单调动作反复做,一蹲就是大半天。经过认真研究、多次实践,最终根据油井产量、含水变化及生产状况,摸索出了每口井的最佳洗井方式。并结合油田“四步”热洗清蜡规程,总结出了“查、测、定、控、验”“五字”热洗操作方法,有效地改善了洗井效果。三区四队应用六年来,平均抽油泵检修周期延长767天,井下故障率低于全厂12.5个百分点,累计节约作业费用90余万元。这套工艺被命名为“王春荣热洗操作法”。
|
来源:中国广播网 责编:王磊 |
|
|
|